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    年产10万吨双氧水装置一次试车成功

      2022年4月21日16时,公司10万吨/年双氧水装置经过氯碱中心全体职工连续奋战、各相关部门共同努力实现一次试车成功,并产出合格产品。这是继烧碱、聚氯乙烯、氯乙烯装置试车成功后,氯碱中心又一项目如期成功开车,标志着氯碱中心各装置全面完成投产试车任务。公司“迎七一大干100天 聚力攻坚保投产”短距离竞赛活动按计划稳步推进。
      该项目建设总投资2.08亿元,占地面积30348.68 ㎡,装置以0.23万吨氢气为主要原料,年产35%双氧水10万吨。项目采用国内黎明918博天堂研究设计院最新开发的蒽醌法过氧化氢新工艺,可缩短氧化反应时间,提高氧化收率,使原材料消耗指标明显降低,工业产品吨成本较原有技术可节约20%,经济效益明显。同时采用高沸点溶剂并加装紧急停车系统,可有效提升装置安全性。
      双氧水项目在建设和试车期间,克服了人员紧缺、新冠疫情等各种困难挑战,项目组人员积极协调设计与施工单位,发现问题及时解决。在项目攻坚阶段,大家吃苦耐劳、加班加点昼夜值守,奋战在生产一线,解决施工中、技术上的疑难杂症,及时发现设备布置、管道走向等不利于装置稳定运行的因素,通过与技术商、设计院及时沟通改进,达到装置合理布局,为一次试车成功提供有力保障。
           双氧水装置试车成功不仅有力解决氢气能源出路问题,还可作为PVC装置引发剂原料、母液水及环保装置污水处理辅料助剂使用,在有效节约能源的同时实现了氢气循环再利用。公司27.5%规格双氧水产品外销可用于环境保护、造纸、漂白等行业,35%规格可用于过氧化物引发剂和作为生产有机产品的原料。
      截至目前,双氧水装置运行平稳。按照公司要求,双氧水装置要在确保安全稳定运行的前提下,继续扩展产品销售模式、研究极性溶剂配比,寻找更高效催化剂,使相同装置产能逐步提高,在节能降耗方面多措并举,在绿色、环保上争取走在国内同行业前端。

     

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